客户背景与痛点
客户是一家专注于环保科技的企业,致力于将原料转化为高品质柴油的工艺技术的研发与应用。客户旨在提升成品柴油清洁度、降低系统整体维护频次,并增强市场竞争力。在此之前,客户面临以下问题。
耗材支出高
下游精密过滤装置滤芯更换频繁,导致耗材成本高。
燃油污染问题
柴油含有工艺残留的氧化树脂与胶质,导致成品油浑浊,并在罐底积聚油泥。
关键指标超标
初始颗粒计数达 ISO 23/21/18,超出精密燃油系统要求。
维护成本高
为清洗反应器与管路而进行的非计划停机,导致单台维护成本高。
柴油过滤系统升级
客户是一家专注于环保科技的企业,致力于将原料转化为高品质柴油的工艺技术的研发与应用。客户旨在提升成品柴油清洁度、降低系统整体维护频次,并增强市场竞争力。在此之前,客户面临以下问题。
下游精密过滤装置滤芯更换频繁,导致耗材成本高。
柴油含有工艺残留的氧化树脂与胶质,导致成品油浑浊,并在罐底积聚油泥。
初始颗粒计数达 ISO 23/21/18,超出精密燃油系统要求。
为清洗反应器与管路而进行的非计划停机,导致单台维护成本高。
在反应器出口与灌装前节点采集的成品柴油样品显示,其污染以转化工艺产生的氧化胶质与残余颗粒为主,这正是客户所反映的颗粒计数偏高与外观浑浊的根源。
| 指标 | 改善前 | 目标 / 改善后 | 改善幅度 |
|---|---|---|---|
| 颗粒计数(ISO 4406) | 23/21/18 | ~15/13/10 | 降低约 3 个 ISO 等级 |
| 氧化树脂与胶质 | 工艺残留,油液浑浊 | 被复合膜拦截 | 清澈透明油液 |
| 罐底油泥 | 积存的沉积物 | 源头侧捕获 | 油泥积聚停止 |
| 游离水含量 | 微量乳化水 | 聚结并分离 | 稳定性提升 |
| 外观 | 浑浊/朦胧 | 明亮清澈 | 贸易级燃油 |
注:ISO 4406 等级用于对比客户反映的预处理颗粒负荷(23/21/18)与精密燃油系统的目标清洁度。
在生产线关键工艺节点(如反应器出口、灌装前)安装了 4 套工业级大流量深层过滤系统。系统采用晶元®高分子刚性复合膜,利用膜材料的亲油疏水特性,高效拦截细微颗粒与氧化聚合物(胶质),同时协同去除微量游离水,确保成品柴油清澈透明,达到清洁度标准。
引入该过滤系统后,工厂整体维护成本显著降低。得益于系统的自动化运行,非计划停机时间有效缩短,成品柴油的色泽与稳定性明显改善,达到了高品质燃油的国际贸易要求。
| 指标 | 改善前 | 改善后 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 整体维护成本 | 高(频繁清洗) | 显著降低 | 成本下降 |
| 非计划停机 | 反应器/管路清洗停机 | 有效缩短 | 生产效率提升 |
| 成品柴油色泽与稳定性 | 浑浊,含胶质 | 清澈、稳定 | 贸易级品质 |
| 下游喷嘴寿命 | 短(胶质/颗粒磨损) | 有效延长 | 耗材节省 |
| 颗粒计数(ISO 4406) | 23/21/18 | ~15/13/10 | 降低约 3 个等级 |
最大的成本杠杆并非单纯的过滤精度,而是自动化运行——气脉冲再生(分组顺序处理约 32–64s/组)使 4 套系统无需停机人工清洗,这正是缩短非计划停机、降低单台维护成本的关键。
将系统布置在反应器出口与灌装前节点,可在氧化胶质与树脂使成品油浑浊或沉积为罐底油泥之前将其拦截——若仅在下游抛光,则污染根源仍未解决。
凭借清澈稳定的柴油达到 ~15/13/10,使产品从超标(ISO 23/21/18)提升至国际贸易级,直接获得海外买家认可——这把过滤定位为市场准入投资,而非单纯的成本中心。
这4套 20m³/h 的过滤系统有效改善了我们的生产流程。它们不仅解决了困扰我们的颗粒度超标问题,更重要的是,通过高效过滤胶质和杂质,我们的柴油在透明度和稳定性上得到明显提升,获得了国际买家的认可。