炼油厂与油库
某宁夏石化公司柴油卸车净化
加油站进油端质量控制
关键成果
- 延长储罐清洗周期: 有效减少储油罐底部油泥积聚,延长储罐清洗周期
- 加油设备保护: 有效保护加油机精密流量计和泵头,降低滤芯更换频率
- 高效卸车能力: 40m³/h大流量设计,确保油罐车卸车作业高效执行
案例详情
阶段 1 · 客户问题
📋 客户问题
某宁夏石化公司是宁夏回族自治区的一家加油站运营商。在竞争激烈的成品油零售市场中,公司致力于通过差异化"清洁燃油"策略吸引卡车车队和私家车客户。作为燃油供应链末端的零售终端,该加油站面临独特的污染挑战,直接威胁设备健康和消费者信任:
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卸油二次污染
运输过程中因颠簸,油罐车将罐底铁锈碎屑和杂质搅入油品流中。若不经过滤直接卸油,杂质将在储油罐底部沉淀形成油泥。
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风沙侵入
宁夏地区风沙频繁,加油站在卸油作业过程中,细小颗粒物易进入燃油系统,加剧污染。
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加油机故障
未经净化的燃油携带杂质经加油泵进入加油机,导致内置小滤芯频繁堵塞,甚至损坏精密流量计。
😤
消费者信任流失
燃油杂质过多导致客户车辆出现动力不足、油耗增加或发动机报警,直接影响加油站的客流量和回头率。
阶段 2 · 燃料分析 · 新
🔬 燃料分析
卸油口取样检测结果显示,由于油罐车运输残留和宁夏地区特有的风沙侵入,油品受到污染:
| 指标 | 处理前 | 处理后 | 改善 |
| ISO 4406清洁度 | ~20/18/15 | 14/12/10 | 提升3级↑ |
| 游离水(ppm) | ~150 | ≤50 | 降低67%↓ |
| 外观 | 浑浊,可见颗粒 | 清澈透明 | — |
| TAN(mgKOH/g) | 0.12 | 0.07 | 降低42%↓ |
| 颗粒组成 | 铁锈碎屑、风沙、油泥 | ≥5 μm颗粒去除率≥98% | 去除98%↓ |
数据基于现场条件(油罐车卸油作业、宁夏风沙环境)的代表值。现场测试确认油品目视清晰度改善,并符合国家零售燃油标准。
阶段 3 · 解决方案
🛠️ 解决方案与系统配置
晶元为该石化公司提供40m³/h进油端专用净化方案。流量设计与油罐车卸油泵速率匹配,实现实时净化而不延长卸油时间。两级精密过滤确保进入储油罐的油品颗粒度优于国标要求。
关键设计决策:亲油疏水滤膜材料高效拦截颗粒杂质,同时协同脱除微量游离水,确保进油清澈透明。一级拦截大颗粒杂质,二级进行微米级精细过滤。操作人员可通过压差表目视判断滤芯状态,确保进油作业安全高效。
阶段 4 · 成果
📈 量化成果
| 指标 | 之前 | 之后 | 改善 |
| 加油机滤芯更换 | 每2-3周 | 每8-10周 | 70% ↓ |
| 储罐底部沉积 | 大量油泥积聚 | 大幅减少 | — |
| 流量计损坏次数 | 每年2-3次 | 0 times | 100%消除 |
| 进油清洁度 | ~20/18/15 | 14/12/10 | 提升3级↑ |
| 客户投诉 | 频繁(动力不足、报警) | 极少 | — |
通过部署晶元进油过滤系统,公司实现了"源头清澈、罐内干净"。加油站反馈显示,自系统投运以来,加油机维护频次大幅降低,储罐底部杂质沉积大幅减少。"进油即净化"模式不仅确保了站内设备健康,更成为公司对外推广的品质招牌,客户满意度和回头率显著提升。
阶段 5 · 经验总结 · 新
💡 经验总结
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关键成功因素
"进油即净化"模式是关键决策。将40m³/h系统直接安装在卸油口,杂质在进入储油罐前即被拦截,从源头消除下游设备故障和油泥积聚的根本原因。
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常见误区
许多加油站仅依赖加油机内置小滤芯作为唯一过滤屏障。这种被动方式成本高昂(频繁更换滤芯),存在流量计损坏风险,且油泥在储油罐内不断积聚,需花费高昂成本清洗储罐。
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推广建议
直接适用于多风沙、多扬尘或沙漠地区的所有加油站(宁夏、内蒙古、甘肃、新疆)。进油端安装设计可适配任何油罐车卸油口。对于通量较大的加油站,可在多个卸油口并联部署多台JY-DL60。
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客户反馈
品质源于源头。通过在卸油口安装晶元40m³/h系统,我们有效地防止杂质进入储油罐。这不仅节省了加油机维护成本,也成为我们推广"清洁柴油"销售的有力营销工具。